欢迎来到三一文库! | 帮助中心 三一文库31doc.com 一个上传文档投稿赚钱的网站
三一文库
全部分类
  • 研究报告>
  • 工作总结>
  • 合同范本>
  • 心得体会>
  • 工作报告>
  • 党团相关>
  • 幼儿/小学教育>
  • 高等教育>
  • 经济/贸易/财会>
  • 建筑/环境>
  • 金融/证券>
  • 医学/心理学>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 三一文库 > 资源分类 > DOC文档下载  

    200th锅炉过热器爆管原因分析.doc

    • 资源ID:11082297       资源大小:14.39KB        全文页数:6页
    • 资源格式: DOC        下载积分:4
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录   微博登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要4
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    200th锅炉过热器爆管原因分析.doc

    200t/h锅炉过热器爆管原因分析 摘要 应用金相、X-ray衍射、扫描电子显微分析及宏观分析等方法分析了200t/h锅炉过热器爆管的原因,对氧化的产生及其影响和裂纹在弯头形成的原因进行讨论。关键词 锅炉 过热器 爆管 氧化1、概况某厂#3炉对流过热器西44排外侧弯头在运行5.6万小时后爆裂,此前对流管已有过两次爆管事故。该炉为SG220/9.8-M295型煤粉炉,过热蒸汽设计压力为9.8MPa,温度为535,对流过热器材质为12CrlMOV,规格为(424.0,入口烟温890。2、试验内容及结果2.1、宏观检验爆口位于弯头外弧侧,张口 较小,长41mm,最大宽度3mm,从断口看,裂纹首先在弯头外表面产生,然后向两侧及内部扩展成台阶状,最后撕裂形成剪切唇。断口表面已严重氧化,从氧化程度看,裂纹扩展经历了很长时间。爆口及其相关管段几何尺寸测量数据见表1。见表由测试数据可知,管子胀粗不明显,椭圆度也在规定范围之内外氧化皮较厚,管壁减薄严重。导致弯管段壁厚严重减薄的原因为:(1)弯管时变形不均匀导致壁厚减薄。(2)氧化腐蚀较严重使壁厚减薄。2.2、化学成份分析取爆管材料进行化学分析,分析结果列于表2。见表结果表明,对流管化学成份符合国标要求。2.3、 显微组织分析爆口中心组织为铁素体+碳化物,珠光体区域消失,珠光体球化45级。内外表面均布满向内延伸的氧化裂纹,尤其外壁,有许多氧化及蠕变裂纹,在高温环境中,氧与基本发生化学反应,氧通过晶界向内扩散,尤其晶界裂纹的产生,为氧的扩散提供了通道,成为过热器开裂的裂纹源。距爆口175mm处向火侧及爆口背火侧珠光体也完全球化,蠕变孔洞不很明显。2.4、扫描电镜分析爆口内外氧化均较严重,经X射红衍射分析表明,外层氧化皮主要为Fe3O4,靠近管壁的内层主要为Fe3O4+FeO。外壁主要为FeO+Fe3O4+Fe2O3+Ca-SO4等。FeO只有在高于570才能形成,从高温冷却时,FeO可能夹在Fe3O4之间保留到室温,这表明爆管前管壁温度曾高于570。3、 分析讨论3.1、 爆口宏观、微观形态均为长期过热特征,组织老化,并伴有蠕变损伤,断口扫描结果与宏观及微观分析结果相符。3.2、氧化问题12CrlMoV钢在580以下抗氧化性能良好,535时的平均氧化速率0.05mm/a,而爆管在使用仅7年后内壁氧化已达0.5mm,说明管壁温度已超过535,长期处于过热状态。氧化物相结构分析也证实了这一点。内壁氧化皮一旦形成,使管壁与蒸汽的热传导减慢,促使壁温进一步升高,又加速了氧化过程,这种循环的氧化过程,使管壁一直处于过热状态,促进了珠光体的球化和蠕变孔洞、裂纹的形成。这种沿晶氧化裂纹从外壁产生,逐渐向内壁扩展,直至穿透管壁,造成爆管。3.3、弯头材质老化及蠕变裂纹较直管严重的原因为:钢管弯制时,弯头背弧侧管壁减薄,加上氧化造成的管减薄,使弯头应力增大。在弯管和直管的交界处,蒸汽产生涡流,造成局部温升高,局部应力和温度的升高,加速弯头材质老化和损伤,故首先在弯头处爆裂。3.4、此前的两次爆管均处于该管附近区域,说明过热爆管是由燃烧引起的火场偏移,使一定范围管壁超温。4、结论(1)此次过热器爆管系长期过热所致。(2)爆管的性质为宏观脆性断裂,断裂原因是长期过热形成蠕变裂纹,管壁表面的氧化与蠕变交互作用加速了裂纹的形成和扩展。当裂纹达到一定尺寸后即快速扩展,导致爆管。(3)应力和温度不同,使爆破首先在弯头外弧发生。5、采取的措施爆管后对运行记录进行了检查,发现对流炉外管壁温最高达583,考虑炉内外温庆功,故过热器管壁温度大大高于设计温度,造成长期过热爆管。后经多次燃烧调整试验,超温现象基本得到控制,对氧化严重管材进行了更换,机组运行趋于正常。

    注意事项

    本文(200th锅炉过热器爆管原因分析.doc)为本站会员(土8路)主动上传,三一文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三一文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1

    三一文库
    收起
    展开