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    选矿厂如何优化生产工艺试验.docx

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    选矿厂如何优化生产工艺试验.docx

    选矿厂如何优化生产工艺试验选矿厂如何优化生产工艺试验 本文关键词:生产工艺,试验,优化,选矿厂选矿厂如何优化生产工艺试验 本文简介:摘要:文章以A选矿厂为例,分析了矿石性质,同时阐述了选矿工艺流程,最后再围绕优化生产工艺试验有关内容进行分析探究。旨在更深入、更全面的对选矿厂优化生产工艺试验进行研究。关键词:选矿厂;优化生产工艺试验;研究1案例概述A选矿厂位于B地,自20世纪90年代初投产至2021年一直采用的是以“混汞+浮选”为选矿厂如何优化生产工艺试验 本文内容:摘要:文章以A选矿厂为例,分析了矿石性质,同时阐述了选矿工艺流程,最后再围绕优化生产工艺试验有关内容进行分析探究。旨在更深入、更全面的对选矿厂优化生产工艺试验进行研究。关键词:选矿厂;优化生产工艺试验;研究1案例概述A选矿厂位于B地,自20世纪90年代初投产至2021年一直采用的是以“混汞+浮选”为主的选矿工艺;2021年至2021年采用以“Nelson摇床精选+浮选+金精矿氰化”为主的选矿工艺;2021年至今采用以“Nelson间歇作业+浮选”为主的选矿工艺。为了进一步提升矿金回收率,增大选矿厂经济利益,A选矿厂便借鉴国内外优秀经验,不断对选矿生产工艺进行优化试验,进而探索出了新的一种生产工艺流程,不仅减少了生产成本,还有效提升了矿金质量及矿金回收率,每年增效金额接近1000万。2剖析矿石性质A选矿厂所在之地隐藏着大量金矿矿脉,从整体看,矿石结构较复杂,多为金石英脉型,蚀变岩型占有量较少,近地表部分严重氧化。包含于矿石中的金属硫化物组成物质从多到少依次为:黄铁矿黄铜矿碲铋矿、方铅矿、微量碲铅矿和闪锌矿等。其中,金矿物含有45%左右的粒间金,29%左右的包裹金和26%左右的裂隙金。大部分金矿物以中粒、细粒的形式体现,粗粒仅占15%,因此无论选择何种类型的选矿工艺,都会涉及到重选作业。3解读选矿工艺流程矿石碎度应小于-10mm,通过由FLG2021螺旋分级机和MQG2122球磨机构成的2个闭路循环系统来完成磨矿操作。现场观察到的结果,溢流浓度达55%,-0.074mm以下的细度占45%。一段磨矿完成后矿浆会集中向MQY2130球磨机中涌进,而后再进入由4台(2用2备)350mm型旋流器构成的闭路磨矿段中;又在KC-CD30重选设备的利用下回收矿石中蕴藏的颗粒金。据了解,Nelson处理1t的矿石需要2m32.5m3水,此时矿浆的浓度已达30%,相较于传统选矿工艺而言,Nelson间歇法在缩减浮选时间方面效果明显。二段磨矿操作完成后,旋流器溢流浓度已接近38%,-0.074mm下的细度已占64%,它们平均分配至2个平行的粗选、精选系列中,重砂与浮选精矿一同汇入浓密机中进行浓缩,此时陶瓷过滤机经脱水后含水率约为16%(如:图1)。4探究优化生产工艺试验4.1优化工艺探索试验A选矿厂涉及到的矿金有着易于重选补集、金密度大、浮选效果差和0.074mm以上粗粒金粉碎后易形成游离金等特性,加之粗粒金占总矿石金含量的20%,在重选作业帮助下能够提前回收一部分颗粒金,由此为后续选别作业提供方便。其次科学对比重选一氰化和全泥氰化两种工艺。碱处理条件如下:CaO用量控制在4200g/t、PH=11.31、反应时间为3h。氰化浸出条件如下:最后对比分析重选一浮选工艺和单一浮选工艺。浮选主要应用到“一次粗选,二次扫选”的工艺流程。浮选条件如下:-0.074mm以下的磨矿细度占65%、2号油30g/t、粗选捕收剂丁基黄药(60g/t)+丁铵黑药(30g/t)。扫选一捕收剂丁基黄药(30g/t)+丁铵黑药(15g/t)、2号油15g/t。扫选二捕收剂丁基黄药(15g/t)+丁铵黑药(7.5g/t)、2号油7.5g/t。其中,扫选一、二精矿合成中矿。首先从工艺流程分,可分成单一浮选和重选浮选两部分。单一浮选生成的产物有:粗精矿、中矿、尾矿和原矿,它们的产率/%分别是18.03、4.64、77.33和100.00;金品位/(gt-1)分别是13.952.50、0.47和2.99;金回收率/%分别是83.99、3.87、12.14和100.00。重选浮选生成的产物有:重砂、粗精矿、中矿、尾矿和原矿,它们的产率/%分别是0.015、17.80、4.50、77.685和100.00;金品位/(gt-1)分别是4213.33、12.45、1.14、0.13和3.01;金回收率/%分别是21.00、73.94、1.70、3.36和100.00。无论选择浮选工艺,还是选择氰化工艺,都会涉及到重选作业,若未应用重选作业,那么生产作业环节会因存在颗粒金,而出现氰化浸出不完全、浸渣金品位逐步上升,进而出现尾矿金品位持续跑高的问题。4.2尾矿浮选探索试验首先筛析与再选尾矿。矿样来自A选矿厂生产出的尾矿,矿样硫质量分数约0.04%,金品味约0.42g/t。浮选以“一次粗选,一次扫选”为主。尾矿筛析结果:粒级/(mm)分别是+0.325、-0.32+0.150、-0.15+0.074、-0.07+0.045和-0.037;质量/(g)分别是26、282、390、240、68和490,合计1496;产量/(%)分别是1.74、18.85、26.07、16.04、4.54和32.76,合计100.00;w(S)/(%)分别是0.037、0.025、0.025、0.025、0.044和0.051,合计0.036;w(Au)/(gt-1)分别是0.62、0.57、0.33、0.33、0.21和0.47,合计0.42。浮选结果:产物分别是K1、K2、K3、K4和X;质量/g分别是28、28、16、16、1084,合计1172;w(Au)/(gt-1)分别是2.80、1.32、1.67、1.12、0.31,合计0.42;w(S)/%分别是0.66、0.28、0.30、0.20、0.02,合计0.048。其中,K1和K2代表2min和3min的粗精矿;K3和K4则代表2min和3min扫精矿;X则代表浮选尾矿。从上述试验结果中可得知,尾矿直接再选的效果并不明显,粗粒级和洗礼级中均存在金流失情况,即表现出两端跑矿的问题。4.3重符氰联合工艺利用重选法能够预先回收33%左右金,最后再浮选尾矿、氰化回收金,进而获得96%左右的金总回收率。“重符氰”这一联合选矿工艺最适宜小秦岭矿石性质使用,但在具体运用环节,因低毒浸出剂无法全权取代氰化钠,因而限制了其应用范围。4.4浮选柱半工业探究试验半工业试验应用到中国矿业大学研发的旋流-静态微泡符选成套试验装备;原矿样来自A选矿厂浮选1系列搅拌桶,主要工艺流程为“一次粗选,一次精选,一次扫选”。通过对比结果来分析矿石浮选原矿(如:图2)。5总结综上所述,文章将A选矿厂作为实际案例展开论述,首先分析了该选矿厂矿石的性质,同时阐述了生产工艺流程,最后再以试验的形式对其优化后的生产工艺流程进行分析研究。作者:王忠应 单位:云南黄金矿业集团股份有限公司 选矿厂如何优化生产工艺试验

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