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    化工设备讲座——设备失效事例及分析,ppt,讲座,课件.ppt

    • 资源ID:2790303       资源大小:6.50MB        全文页数:40页
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    化工设备讲座——设备失效事例及分析,ppt,讲座,课件.ppt

    化工设备讲座 设备失效事例及分析,一. 概述,当前石油化工发展的特点: 大型化 高参数:高温、高压、强腐蚀,实例1: 烟囱 总高:80000 mm,二. 实例分析,圆柱部分:35000 mm 圆锥部分:45000 mm,直径:,圆柱:2150 mm 圆锥:2150/4000 mm,材料:,壳体:低碳钢 内部:耐火材料,振动特点: 1.和风向有关 2.和风速有关 3.间歇性的,卡曼漩涡及涡街,卡曼漩涡及涡街的数值模拟,卡曼涡街形成的条件: 对于在流体中的圆柱体 雷诺数R(4747时, 圆柱体后的旋涡交替脱落,形成 卡曼涡街。,当圆柱两侧交替产生旋涡时,两侧交替地产生 垂直于流体流动方向的推力PL的作用,共振的预防,0.85 fn1 fv 1.3 fn1 fv 激振力即旋涡陨落的频率 fn1 结构的第一自振频率(基频率),防振措施:,增大结构的自振频率 增加结构的阻尼 采用扰流结构,现场照片:,(a)改造前 (b)改造后,设备简况: 管束长: 4500 mm 设备内径:1250 mm,实例2:双壳程U型管换热器 高温高压锅炉给水预热器,设备简图,换热器损坏情况,换热管端部,1. 损坏特点及分析:,分层隔板上部管口焊缝断裂 管子伸出管板外100150 mm 共312根换热管,焊缝开裂且管子伸出的管口 共87个,占27.8 隔板槽以下部分,管口完好无损,2. 原因分析:,1. 壳层压力在U型管产生的轴向推力 F1/2 = 1126.4 kgf 2. 隔板上下的换热管温差产生的应力 F2= 2572.4 kgf,两者合成:,1. 上部换热管: F1/2F2= 3698.8 kgf 2. 下部换热管: F1/2F2= 1446 kgf,3. 数值模拟:,(a) (b) 管子与管板连接焊缝处的应力集中及变形,应力集中区,应力集中区,如果上部管口断裂: 管外: P11.0 MPa 管内: P3.5 MPa 温度: 上部 360 下部 310 边界: 下管口固定,上管口自由,设备简况: 塔径:5000 mm 塔高:H55000 mm 结构:填料塔,内装规整填料,实例3: 塔设备,大修期间 停车退料加盲板蒸汽吹扫降温 开人孔盖通风,准备交施工队,下午3:00点 打开人孔盖 夜间10:00左右,发现塔中部已经发红,推断是内 部燃烧,并通知消防救火 11:00 在救火过程中塔从中部开始发生倾斜,并 断裂倒塌,掉落在地上,污垢及腐蚀产物附着在填料内,腐蚀及氧化反应:,防止含FeS的填料塔及其它设备管道产生自燃的某些措施: (1)控制温度:控制设备内温度,如果某些原因出现温度升高,应及时喷水降温。一般控制温度在60以下。 (2)控制温度:如设备内温度减小20%。 (3)清除设备及管道内的含FeS的腐蚀产物 (4)系统脱硫,设备简况: 稀释蒸汽发生器是乙烯装置中重要的大型换热器,主要结构参数如下:,实例4:稀释蒸汽发生器,稀释蒸汽发生器设计操作参数:,设备外观:,1. 原因分析:,管束振动 宏观和微观腐蚀形态 微观组织和力学性能 水质分析,自2005年11月以来四台稀释蒸汽发生器相继发生 管束泄漏,严重影响了正常生产及装置的安全,a. 振动校核计算,计算横流速度和临界横流速度 计算卡门旋涡频率fV和换热管的固有频率fn 符合下列条件中的任何一条,就有可能发生管束振动。 (1)卡门旋涡频率fV与换热管最低固有频率fn之比大于0.5; (2)横流速度V大于临界横流速度Vc 结果表明: 在正常操作工况下该设备发生管束振动破坏是有可能的.,b.宏观和微观腐蚀形态分析,腐蚀较为严重的换热管其部位大多集中于换热器的下部,且多位于管板的边缘部位,泄漏的管束,换热器堵管部位,换热管腐蚀形态,换热管与折流板接合部换热管被磨损,管束外表面发生大面积溃疡状腐蚀凹坑,微观腐蚀形态,1. 换热管外表面布满腐蚀产物,整个管束外表面可以分为 黑色区(污染区)和黄褐色区(腐蚀区)两种区域 2. 对黑色区域(污染区)的能谱成分分析结果表明,该区 域垢层组成主要以泄漏污染物(碳元素)为主,c. 微观组织分析及力学性能检测,换热管腐蚀部位剖面金相显微组织观察结果表明,换热管外表面的腐蚀形式属于局部腐蚀类型,可以看出换热管外表面垢下基体金属表面先形成微小蚀坑,然后不断向深处和四周发展,最终导致换热管外表面垢下形成较大的蚀坑并发生穿孔失效,d. 水质分析,1) 水中溶解氧含量远高于国家水质标准 2) 水样中的COD值(有机物含量)过高 3) 水样中尤其是排污口处的总铁含量过高 4) 水样中的Cl 值过高,2. 失效原因,1)在操作工况下该蒸汽发生器发生管束可能发生振动破坏。然后管程急冷油进入壳程形成污垢. 2)失效主要原因是水中的溶解氧与铁发生氧的去极化腐蚀反应。 3)水质中有机物、总铁以及Cl-含量过高,在发生氧腐蚀的同时,会加速腐蚀过程的进行以及发生其它形式的腐蚀反应。,3. 蒸汽发生器改造方案,1)为防止工艺水中有害离子的浓缩,加强壳程下部浓缩污水的排放,增加一个排污口,3. 蒸汽发生器改造方案,2)管束改造,主要改进为: a.由于换热管失效的主要部位集中于设备下部且位于工艺水进口附近,因此改造中提高了该处的抗振能力,主要措施:增大防冲挡板尺寸;增加折流板厚度,同时缩短折流板之间的距离,折流板数量增加4块。 b.为加强壳程污水的排放,建议加大折流板底部缺口尺寸。 c.将换热管由原25×2.5mm的10#钢光管改为同直径及材质的螺旋槽管。,4. 改造前后比较,改造后的新管束于2006年下半年投入使用,同时工厂也根据失效分析和水质分析的结果对工艺操作进行了调整,目前该设备经过近三年的现场使用,设备运行良好,换热效果得到了较大的提高,基本证明了本项目提出的设备延寿及扩容技术的效果。,谢 谢!,

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