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    斗轮堆取料机轴承检修新工艺.pdf

    • 资源ID:3707153       资源大小:100.23KB        全文页数:3页
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    斗轮堆取料机轴承检修新工艺.pdf

    斗轮堆取料机轴承检修新工艺 宝钢股份公司运输部朱岱青 摘要:对水渣码头堆取料机回转大轴承的原检修方式进行了分析,提出了新的检修方式,并对分解方案 进行了细化,对关键部位的强度进行了验算,对新旧方案的优劣进行了比较。 关键词:斗轮堆取料机;回转轴承;滚子;更换 Abstract:Previous checking and repairing scheme for the slewing ring in bucket wheel stacker/reclaimer at a terminal is de- scribed and a new one is proposed. Specific dismantling procedures are presented and checking calculations of stress in key posi- tions of the slewing ring are conducted. Comparison of new and previous schemes is performed. Keywords:bucket wheel stacker/reclaimer;slewing ring;roller;replacement 水渣码头堆场内的 1 号、2 号 DQ3025 斗轮堆 取料机,由哈尔滨重型机器厂生产。其回转轴承经 过 10 多年使用后,经常发生滚子碎裂、滚道异常 磨损和剥落的故障。由于平时无法观察到内部的情 况,要了解轴承情况必须分解大轴承,原来一直认 为分解轴承必须把轴承上部的部件分解吊下,然后 把轴承分解。为了分解检查处理大轴承的情况,设 定 3 年进行一次大修。水渣码头设备属 C 类设备, 设备的利用率和重要系数与运输部的主要和关键设 备相比相差 1 2 等级,维修费的投入和检修级别 也应比主要和关键设备低。如果按照 3 年一次的大 修模式,一次大修要花费 20 万元左右,维修费用 太高。不实施 3 年一次的周期性大修,对大轴承的 状态不了解,万一发生故障,采用从上而下整机拆 卸方式,工作量大,检修周期较长(1 个月) ,影 响面广。 影响检修模式的关键是回转轴承的拆卸方式, 为此对变幅机构原理和回转支承的结构进行了研 究,提出了新的检修拆卸方式,并且在 2002 年 9 月成功地实施了一次回转轴承滚子碎裂的抢修。此 方法实际施工工期只要 2 天(另 2 天准备工器具材 料) 。 1大轴承原分解方式 由于回转轴承的上部结构要彻底分解才能吊 下,所以从回转支承向上走的电缆,以及变幅机构 的电线电缆多要拆除,还要拆除变幅钢丝绳、悬臂 梁、平衡梁、C 形门架。之后进行回转轴承滚道检 查、修磨,滚子更换,安装 C 形门架、悬臂、平 衡梁,安装变幅钢丝绳,重新铺设电缆,最后整机 调试。由于 C 形门柱上包含驾驶室、变幅机构、 平台等部分的重量,设备重量大于 45 t,在实际吊 装中采用 160 t 的轮胎式起重机。作业条件限制: 风速大于 5 级,下大雨情况下不能吊装,另外施工 工期节点受 160 t 轮胎式起重机其他项目施工节点 安排的影响。 2新分解工艺的理论依据 如果把轴承的内圈稍微顶起,外圈下降,内外 圈之间有 100 mm 的间隙,使手能伸入轴承滚道内, 清洗和打磨滚道,更换滚子,就能实施对轴承的检 修。为了确保变幅过程中整机的抗倾覆安全性,减 少变幅电动机的功率,节省制造成本,在斗轮堆取 料机、门式起重机等带变幅机构及大回转支承的堆 场设备和港机设备在设计时已确保以下性能:变幅 过程中,变幅机构能利用平衡架上配重的向前方移 动来抵销臂架重心的后移,最终达到整机重心基本 不变,并且整机的重心应落在回转支承轴承圈内, 靠近圆心位置。 如把轴承内圈向上顶升 12 mm,把外圈下降 100 mm,在不受外载荷情况下,上部结构是稳定 的,现场的外载荷主要是风载荷,在门柱上前后左 右施加 4 根防风钢丝绳,就能抵抗风载荷的影响。 风速低于 5 级,能确保设备在稳定状态下实施检 修。 64 3制订检修方案 见图 1,顶升点选在回转平台的四角,在支腿 上焊接 4 只安装顶升液压缸的永久性牛腿,用 4 只 液压缸顶起 2 个箱形梁,由箱形梁挑起上部结构, 上部结构的重量直接传到牛腿上,使轴承滚子及内 圈不受力。上部结构的重量见表 1。 图 1 上部结构顶升位置图 1. 顶升梁2. 顶升液压缸 3. 承载轴承 表 1 回转轴承上部结构重量 名称重量/t 平 衡 架23.75 平台2.53 变幅机构2.90 悬臂带式输送机6.46 驾驶室2.46 悬臂梁10.32 回转机构12.15 液压系统2.11 电驱动机构9.37 电气控制柜2.2 门柱33.96 总计108.21 4工具和材料的准备 制作跨轨道的臂架固定架;制作 30 块 100 × 100× 10 垫片;液压缸 4 只,每只起重能力 50 t。 根据表 1,单只液压缸起重能力为 108.21/4 = 27.05 t,选用 50 t 的液压缸已足够。 (1)缆风绳的选用 迎风面积按单片结构(驾驶室、平衡梁配重) 和桁架结构(臂架、平衡梁、上下栏杆平台、C 门 柱)2 类计算。臂架 7.66 m2,平衡梁 4.76 m2,上 部栏杆平台 6.61 m2,下部栏杆平台 7.34 m2,C 门 柱(工字型截面)25.9 m2,驾驶室 2.1 m2,配重 1.44 m2。总迎风面积 A = 55.8 m2。 非工作状态下斗轮机的风载荷 Pw= CKHqA = 8.78 t 见图 2,假设风缆绳与地面成 45º,每侧有 2 根钢丝绳受力,单根缆绳上受力 F = Pw 2cos45º = 6.2 t 钢丝绳b = 1 700 MPa,用于防风缆时 n = 3.5 所以 A Fn /b = 127.64 mm2 查手册选用18.5 6 × 19 的钢丝绳(GB1102 1974) ,长 80 m,4 根,准备 3 t 倒链葫芦 4 只,以 配合收紧钢丝绳。 图 2 缆风绳受力图 (2)顶升梁选用 挑起上部结构的 2 根箱型梁采用 HK450bH 形 箱型梁,其抗弯强度验算为(见图 3) MA= FL = 27.05 × 104Nm =#/ Wn= 3.46 MPa w = s/n = 156.67 MPa F' /(2400w ) = 0.5 mm 取焊缝高度为 6 mm。 图 4 焊缝的受力情况 图 5 焊缝的有效面积 5检修实施过程 见图 6。 (1)回转轴承内圈固定 在回转支承的内筒搭上脚手架和大轴承下部内 圈的安放支撑架用 4 根18.5 mm 的缆风钢丝绳及 4 只倒链,生根在 C 字门架的上部,让钢丝绳呈金 字塔状(与地面成 45º) ,把斗轮机固定住。 (2)臂架固定 把臂架旋转到带式输送机上方(0º方向) ,在 臂架下放置座架(预先制作好) ,臂架安放在座架 上。 (3)松开螺栓 松开结构和大轴承之间的 36 只 M36 × 285 的联 接螺栓,拆卸大轴承的压钉螺栓,取出毡圈。再拆 卸上下内圈的 4 个 M24 的螺栓。 (4)安装液压缸 把 4 只 50 t 的液压缸安放在支座上,在液压缸 旁放 4 只支撑钢凳,在液压缸上放 2 根 H 形钢的横 梁。 (5)顶升 开始顶升液压缸,要求 4 只缸上升的速度基本 相同,上升到12 mm 时,把垫片塞在支撑钢凳与横 梁之间,起保险作用。 (6)放下内圈 在轴承内圈上焊拉环,用倒链葫芦把内圈拉下 100 mm,放在搁架上,在内外圈之间隔 90º安置 1 只小支架,防止上部内圈落下。 (7)修磨滚道 取出滚子,清洗检查修磨滚道,放置新轴承滚 子,加润滑脂。 (8)复位 下部轴承圈复位,紧固 4 只 M24 螺栓,放下 液压缸,紧固 36 只 M36 的螺栓,拆除防风缆、臂 架搁架、顶升工具。 (9)再次紧固 驱动悬臂旋转,再次紧固螺栓,拆除内筒脚手 架,完成施工。 图 6 回转大轴承剖面图 1. 小齿轮2. 大齿轮 3. 上部结构4. 上部内圈 5. 下部内圈6. M24 螺栓 7. 滚子8. M36 螺栓 表 2 2 种施工方法综合对比 检修方式工期/天费用/万元安全性 外部影响因素 整体分解法145较差多 顶升法43.5好少 6总结 2 种施工方法的综合对比见表 2。我们在 2002 年 9 月采用顶升法对 2 号斗轮堆取料机回转大轴承 进行检修,准备工作进行了 2 天,实际检修在 2 天 内连续作业完成。该方法费用低,工期短,安全程 度高,可以推广使用。该方法也可用于轴承整体更 换,但要增加电缆拆接线、搭设拉出轴承内外圈的 滚道平台等工作量。 参考文献 1张质文等 . 起重机设计手册 . 北京:中国铁道出版社, 1998 作者地址:上海市宝山区富锦路丁家桥 邮编:201900 收稿日期:2004 - 07 - 08 84

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