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    水务管理细则全解.pdf

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    水务管理细则全解.pdf

    水务管理细则 2014年 01 月 01 日 实施 霍林郭勒金源口热电有限公司发布 1、水务管理的目的 金源口热电厂存在着各种用水系统,各用水点的用水量以及对水质的要求也 不尽相同。 因此必须把全厂用水看作一个整体,协调好各用水户的工艺流程,做 好水量平衡及水质平衡。水务管理的目的在于:在满足电厂安全运行的前提下, 按照各工艺系统用水量及对水质的要求,结合水源条件, 合理选择水源和供水系 统; 根据各排水点的水量水质和环保要求, 合理确定各排水系统及废水处理方案; 通过行之有效的技术措施,对电厂各车间各设备用排水量进行平衡及重复使用, 并监测和控制运行中的用排水量和排水水质,以最小的投资获得最大的节能效 益,从而达到节约用水和保护环境的目的。 2、用水状况分析 2.1 用水分类 2.1.1 冷却水 间接冷却水 : 用于主机、辅机冷却器,如凝汽器、主机冷油器、发电机空气 冷却器。 直接冷却水 : 轴承冷却水、锅炉排污冷却水等。 2.1.2 除灰、渣用水 : 用于炉底密封、炉渣熄火、冲排灰渣、干灰调湿、输送 风机和气化风机冷却等。 2.1.3 化学处理用水 : 锅炉补给水 2.1.4 生活、消防用水。 2.1.5 厂区杂用水、机房杂用水、输煤系统冲洗用水、煤场喷洒用水等。 2.2 用水量、用水水质特点及用水损失 2.2.1 凝汽器:夏季最大冷却水量为16930m 3/h ,冬季冷却水量为 8880m 3/h 。 维持系统稳定, 保持一定的浓度。 其消耗在冷却塔蒸发、 风吹和循环水排污中体 现。 2.2.2 冷却塔:蒸发损失 187m 3/h ,风吹损失 14m3/h ,合计损失总量 201m3/h 。 2.2.3 辅机冷却水量,主要供主厂房各冷却器冷却水,闭式循环。水质指标 同循环水。其水量全部回收。 2.2.4 夏季最大补水量502m 3/h ,冬季最大补水量 380m 3/h , 2.2.5 全厂常见主要耗水项目表 序号用水项目回收可能性备注 可能不可能部分/ 不确 定 1 冷却塔蒸发损失一部分水由空压机冷 却水排水补充 2 冷却塔风吹损失 3 循环水排污水量回收至化学处理水 4 除灰空压机冷却水回收至循环水系统, 5 锅炉补给水来水为化学处理后水 7 主厂房内工业用水 补水 工业用水循环使用 补充水为化学处理后 水 11 输煤栈桥冲洗用水 / 回收循环使用,补充 水为化学水处理自用 水排水的回收水 12 汽车冲洗及浇洒绿地来水为化学水处理自 用水排水的回收水 锅炉排污降温池冷却 水 主厂房内杂用水 / 除尘用水 来水为化学水处理自 用水排水的回收水 除渣系统用水 来水为化学水处理自 用水排水的回收水 汽水损失 闭式冷却水补水 汽水取样回水 锅炉排污 一级反渗透排水 二级反渗透排水 EDI排水 生活用水/ 不确定 热网补水/ 不确定 轴封用水 暖通空调用水 2.2.6 消防用水:最大用水量234m 3/h ,消防时才用。不计入水量消耗。 3、用水控制指标: 一级反渗透回收率: 65-75 二级反渗透回收率: 90 过滤器反洗水率3% EDI回收率: 90 锅炉排污损失: 2% 锅炉汽水损失: 3% 汽耗率 :3.676kg/kw.h(冷凝工况);5.26689kg/kw.h (抽气工况) 热耗率 :9607kj/kw.h(冷凝工况);4630kj/kw.h (抽气工况) 补水率 : 5 锅炉热效率 : 87 耗水率 : 0.73m3/s.GW 4、节水措施 4.1. 各专业搞好节约用水宣传,树立全员节约用水意识。通过召开节约用水 工作会议,强调节约用水工作的重要性和必要性,树立全员节约用水意识。 4.2. 严格执行用水指标制度,加强节约用水管理与考核。并同时纳入节约能 源的统计和绩效考核, 生产部、 运行部定期或不定期对用水情况进行检查、考 核, 及时督促相关单位做好节约用水管理,彻底杜绝公共设施长流水、乱用水现象。 4.3.各专业加大耗水大户的管理工作: 4.3.1 抓好循环冷却水的运行管理工作,做到勤检查、 勤调整 ,在满足循环 水质的前提下控制冷却塔排污水量; 4.3.2 是抓好冲灰用水管理工作,努力降低灰水比,严禁冲灰水溢流; 4.3.3搞好机组的查漏、消缺工作,尤其是要通过加强监督,努力降低锅炉 补水率,当水汽品质合格时立即关闭有关的排污阀。 4.3.4运行各专业严格控制运行主要参数、重视主辅设备的热力实验及效率 测评工作。 5. 加大设备技术改造,努力降低机组用水量。节约用水改造: 5.1 是通过对厂区、生活区消防水系统进行了改造,消除了长期存在的跑、 冒、漏、滴现象; 5.2 提高水重复利率,从而减少了循环冷却水排污水量,节约循环水补水 用水量。 5.3 降低水处理车间自用水率。 5.4 各系统安装计量装置,制定用水定额。 5.5 通过提高循环冷却排污水浓缩倍率,降低循环水排污率。 5.6. 在各供水系统的出水干管及主要用水支管上安装水量计量装置,并设 调节和控制流量的装置,根据用水的需要量调整供水量,避免浪费 5.7. 确保各种水箱水池液位控制装置正常,避免水箱及水池的溢流; 6. 专业重点控制措施 汽机专业: , Y! x! B! P* T 导致汽水损失率增大原因:3 , 5 ! r6 T 1. 除盐水母管连接焊缝渗漏。! a' ! b5 t2 L1 L 2. 除盐水母管连接法兰泄露。 3. 凝结水管道上流量泄漏、 凝结水启动放水门内漏或误开; 凝结水泵密封水开的 过大 4. 给水母管管放水门内漏或误开 5. 疏水箱除盐补水门误开或内漏, 疏水箱放水阀不严或内漏、 误开。9,箱, , , , , : 6. 主蒸汽、抽汽、双减等汽管道漏汽,或其管道疏水阀门内漏;法兰接口处或阀 芯、阀杆处泄漏;双减安全门的漏汽量过大等 7. 给水泵、凝结水泵、射水泵、疏水泵、循环水泵、工业泵、循环冷却水泵机械 密封渗漏量大。 8. . 真空排气安全阀密封水开度太大。 9. 疏水扩容器冷却水及水箱水封阀开度太大、调整不及时。 9. 冷却塔循环水池排污阀内漏、误开、水池补水量大溢流。: t- U* K+ s; _ 9 低加疏水排地沟门泄漏; “ q8 * t) w( c7 i5 L( M, 1 ) 10. 两台除氧器的向空排氧门调整不当,开度过大使汽量的流失,除氧器放水门 内漏或误开,自动溢水阀内漏 11. 汽水系统测量表计不准或损坏, 造成读数偏差过大直接影响了汽水损失率的 波动变化。 12 机组停过频繁。 13 疏水箱溢流或排污阀内漏、误开。 14. 除氧器溢流阀、放水阀内漏、误开。 15 汽水管道排气阀、放水阀内漏、误开。 16 轴封漏气量大。 17 主汽阀阀阀杆漏气调整不及时。 18 射水箱溢流大。 19 转动设备轴封渗漏大。 20 汽轮机汽耗大、效率低。 21. 凝结水过冷度大。 22 安全阀内漏。 分析检查: . W! s, d6 r3 # r+ c! y 在平时运行中,随时对照除盐水泵出口流量与除氧器补水量的偏差,若在 正常运行中出现偏差大时, 就认真分析排查原因, 此时应检查给泵机封滴水是否 过大、射水箱排水是否过大、 检查疏水箱水位有无升高、 检查除盐水管道是否破 裂)或在其管道上的阀门、 流量计是否泄漏等; 若除盐水泵出口流量与除氧器水 量偏差不大, 正常范围内且锅炉炉水水质合格,给水量与产汽量偏差不大在正常 范围内,应仔细逐一排查, 对检查给水管道上放水门是否发热、凝结水管道上放 水门是否发热、 高加直放疏水是否漏汽、 低加疏水放水门是否发烫、 循环水出水 管是否有振动、 检查除氧器排氧冒汽是否过大、下水门是否发烫、 对主汽管道进 行全面仔细的检查。 “ ?- M5 z4 d5 l, _ 处理: ; 8 H! S$ r: G“ s 对上述分析因素根据不同的情况进行处理,有漏的阀门先手紧, 若查出为内 漏,要及时填写缺陷单, 待检修处理。 若有高压给水管道和主蒸汽管道破裂或是 其管道上的阀门内漏、法兰刺开,先采取防护隔离措施,防止事故的扩大,尽快 通知检修处理。 锅炉(燃除)专业: 可能存在以下几个方面原因导致汽水损失率增大:1 n' S3 e j) O* f* a7 l$ Fi#o 1. 锅炉给水管道: 7 D, E: + m4 x D/ g3 S 定期排污时定排时间太长, 定排后阀门关闭不严漏水, 或内漏; ,连排门阀门内漏 或连排开度不合理 , 没有降到最地点。 3 k1 e# c: w+ j/ ? 4. 锅炉受热面泄漏: ) c$ ?9 x2 k7 c 主要表现在水冷壁管及水冷壁下联箱泄漏或爆管, 省煤器泄漏或爆管 , 水冷套泄 漏, 过热器、减温器等泄漏。 5. 锅炉出渣机:冷却水水位控制浮球阀损坏,进口阀开度太大,出口阀内漏, 出渣机冷却水管道上法兰泄漏, 6. 锅炉水位过高 , 导致事故放水门打开,或者锅炉主汽压力高导致对空排汽或 安全门动作。 7. 给水流量或蒸汽流量表计显示错误也会导致汽水损失率增加。9 P 0 n# q8 t0 8. 向空排气和安全门有轻微漏气, 各空气门漏汽等。 9. 化水取样水 , 各取样管道上阀门滴漏。 10 检修时排气放水。 11 炉本体疏水系统阀门内漏、误开。 12 炉安全阀内漏。安全阀动作排气。 13. 测点渗漏。 损失率出现明显变化(或是明显变大) ,分析有: 除表计问题外, 锅炉泄漏是汽水损失最大的。在正常运行中给水量与产汽量 偏差大,其分析:通过化水对炉水水质无异常分析水冷壁, 若有炉水磷酸根 , 酚碱 下降,加药频繁, 可以判断水冷壁泄漏 , 还可以通过炉内参数分析;给水量与产 汽量偏差大, 但是化水化验炉水品质合格,则说明省煤器管, 联箱等在给水管道 上的泄漏,还可从烟道温度左右偏差,除尘器压差变大,在省煤器联箱外滴水 等现象来综合判断;此外,烟道温度左右偏差,从不严密处听见声音或漏汽, 来判断过热器泄漏。 - X- v; a' : m Z f6 l! “ . w. y; v3 z' h 处理: 1. 若确认有受热面泄漏时,及时汇报领导尽早通知检修,停炉处理, 以免泄漏增 大, 影响其他设备造成事故的扩大。 2. )若有阀门未关紧,及时手紧,受热面、给水管道上有内漏的阀门,在能够做 好安全措施的基础上检修,否则就停炉后处理. / r# + 3 g7 K“ 1 p 化水专业: $ “ G3 z! f! K- i( - O 原因: 1. 除盐水箱焊缝渗漏。 S, H0 a$ H 3. 反渗透产水阀与脓水阀调整不当。 4. 汽水取样样水开度太大。 。( R- g N0 u+ u 4. 若分析出炉水品质不合格, 排除自身加药系统正常后通知值长查找原因,将事 故处理在萌芽状态。 5. 及时校对流量。 6. 合理控制样水温度。 7. 控制反渗透产税水率。 # K8 l- n 总之,在日常发现汽水损失率不正常、波动(变大)时,从以下几点考虑、 分析、检查和处理,查找出真正的异常原因,保证经济指标。1、控制好运行参 数,保持正常需求参数运行,防止大起大落或参数过高运行。2、控制好供热蒸 汽运行参数。 3、凝结器查漏结束,通知化学对水质进行化验,若水质合格应回 收到除氧器给水箱。 4、在保证除氧合格的情况下,将除氧器的向空排汽关至最 小。5、设备、系统投退、切换操作过程中,在保证暖体正常情况下,尽量缩短 排放汽、水时间。 6、主汽压力偏离正常值较高时,积极应用负荷调整手段,减 少炉向空排汽。 7、机组启停暧管疏水、凝结水排地沟严格按规定执行,杜绝长 时间排放。 8、机组启动冲转前,若机炉侧主汽温差大,疏水及时回收。9、加强 监控严禁疏水箱溢流现象发生。10、加强与化验联系, 按化验要求切实做好连续 排污扩容器的排放工作。 11、加强设备无泄漏管理工作,认真巡回检查,及时发 现设备缺陷并联系处理。12 提高检修质量,加强堵漏、消漏、压力管道的连续 尽量采用焊接,以减少泄漏;13 采用完善的疏水系统,按疏水品质分级回收; 14 减少主机、辅机的启停次数,减少启停中的汽水损失;15 降低排污量,减少 凝汽器的泄漏。

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