应用全面质量管理.doc
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1、应用全面质量管理降低输煤系统粉尘浓度小组类型: 现场型小组名称: 燃料分场管理QC小组发布人:孙兆国鸡西热电有限责任公司燃料分场二零零四年十二月目 录一、 概 况- 2二、 选题理由- 3三、 现状调查- 4四、 预期目标- 4五、 原因分析- 5六、 要因确认- 5七、 制定对策- 6八、 对策实施- 6九、 效果评价- 7十、 巩固措施- 8十一、 体会与今后打算- 8一、概 况鸡西热电有限责任公司燃料分场管理QC小组成立于一九八七年二月,自开展QC活动以来,小组成员紧紧围绕服务“安全文明生产”的主题,提高系统健康状况、提高管理水平这个中心,通过开展QC活动解决工作中的实际问题,不断提高组
2、员的理论与实践水平,改进并提高活动质量,近年来发表了多篇课题,曾先后在厂部和省局的评比中获奖。 此次小组活动情况如下:建组时间注册编号活动次数 活动时间1987年2月20次56小时 分场管理QC小组接受TQC教育26学时原始资料活动记录图表数据齐全小组类型小组人数平均年龄活动出勤率现场型939100%表1 小组成员简介序姓 名性 别年 龄文化程度职 称学习TQC时间组内职务1张青生男42本科高 工26组 长2张宏建男38本科工程师26副组长3赵金龙男38专科工程师26副组长4孙兆国男32本科工程师26组 员5李 强男40本科助 工26组 员6刘绍林男51中专技术员26组 员7李英彬男51中专2
3、6组 员8周云霞女33专科26组 员9孙慧霞女32专科26组 员二、选题理由鸡西热电有限责任公司燃料系统共有胶带输送机20条(未包含斗轮堆取料机上的三条胶带机),总长度为2160米。由于我公司的特殊地理情况,所燃用煤种均为地取煤,燃煤不经任何进一步处理甚至未经中贮便直接从煤矿运至厂内,煤的表面水份非常小(大约在2.5% 至 4%之间),加上煤的表面灰分大,在燃煤输送的过程中会引起非常恶劣的扬尘,这对燃料输送系统造成了很大的影响,所以粉尘治理一直是困绕燃料人多年的难题。在燃煤从汽车自卸到燃料卸煤间的环节;在通过叶轮给煤机拔到胶带机的环节;在胶带机与胶带机转运的环节;在燃煤筛分破碎的环节等都会引起
4、剧烈的扬尘。国家对于电力企业火力发电厂燃料输送系统的粉尘浓度有严格的标准,每立米空间内的粉尘浓度不得超过10mg。粉尘的超标不仅会给生产现场的文明生产工作带来许多不便,还会对生产场所内的工作人员的身体健康造成巨大伤害,长期受粉尘的伤害可导致职工患上职业病(尘肺病),还有可能因粉尘的聚集而导致自燃甚至是爆炸。由粉尘所带来的文明生产、员工健康、安全生产等问题相当多。所以说,解决了粉尘治理的问题也就等于解决了一系列的问题,而且这项工作势在必行。我们的目的就是想在我们现有的技术、经济水平上,尽可能最大限度地降低粉尘的浓度,达到安全生产目的。全面质量管理是应用于生产企业的现代化管理方法,在我们的实际生产
5、工作中已经得到了良好开展,且取得了一定的经验,也确实为生产实际解决了许多问题。基于此,我们提出了“应用QC降低输送系统粉尘浓度”这一课题,并且于今年初开展质量管理活动,很好地达到了预期目标。三、现状调查确立了此次活动的课题后,我们便有针对性地对现系统的粉尘污染问题展开了调查,并将问题归纳为以下几点: 卸煤点:卸煤是燃料输送系统功能开始的环节,由自卸车将燃料直接翻卸到分场的火车卸煤沟(原老系统承建)和新汽车卸煤沟。这个过程中煤经高处落至低处产生扬尘。 给煤点:燃煤经汽车翻卸至煤沟后,经煤沟下部的给煤设备(叶轮给煤机)的拔煤爪拔到胶带输送机上,在这个过程中同样存在煤的物理位置的变化,煤的表面灰分、
6、细粉会直接暴露在空气中。 落煤点:燃煤在胶带机向下一段胶带机转运的过程中会经过一段落煤管,出于胶带机各路系统的转换改变煤流的方向,就使得这一过程(落煤管)会很长,所以在这一环节上也存在着因密封不好而产生的漏粉和溢尘的问题。 转运点:该点是两段胶带机的衔接处,起承上启下的作用,两段胶带机有较大的落差,所以燃煤在上段胶带下落的过程中会引起很大的诱导风,这时燃煤中的细小粉尘便会散开到空气当中。 煤仓间:煤仓间是燃料输送系统的最终环节,它将燃煤按需求分配到指定的煤仓,在燃煤落入煤仓的过程中,同样会发生扬尘的问题。四、预期目标据厂环保专业对燃料系统做的监测,系统的大多数部位的粉尘浓度在胶带机运行时都存在
7、超标现象,而且超出的程度还很大。粉尘的影响不仅反映在系统的内部,而且还影响到了与燃料系统相衔接的各系统,比如锅炉现场等。针对治理重点及现状调查, 制定此次活动的要达到的目标如下:1、消除粉尘对新机锅炉现场等与燃料系统相衔接系统的影响;2、降低输煤间内的粉尘浓度,达到或接近国家标准;3、通过此项工作,进一步提高我们的管理水平。五、原因分析为了降低输煤系统粉尘浓度,找到影响其效果的因素,我们运用因果图从卸煤、给煤、落煤、转运和煤仓几方面找出原因,并进行分析。给煤卸煤落煤输煤系统粉尘浓度超标卸车过快落煤管不严挡板不严卸车地点不当给煤量大犁煤器性能不好原系统安装的除尘机效率低与相邻系统的门不严缓冲锁气
8、器的密封性能不好尾部导料槽短、挡皮子短转运煤仓图1 因果分析(鱼刺)图六、要因确认针对所调查出的问题,我们不能统统地放到同一个高度来看待,只有认识了各种原因的本质,我们才能知道哪些是影响最终效果重要因素,为有目的地有针对性地开展下一步的工作,我们进行了要因验证。要因验证见下表:表2 要因验证序因 素调 查 验 证验证人是否要因1卸车地点不当司机有乱卸现象孙慧霞否2卸车过快卸的过程中只图速度快李英彬否3给煤量大运行人员有时上煤大李 强否4落煤管不严运行时从落煤管向外漏粉、窜灰李 强是5挡板不严电动推杆工作时不时不到位,导致挡板行程不够刘绍林否6原系统安装的除尘机效率低运行时开启原系统除尘机时效果
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